一、引言
在纺织印染行业,对织出的布料是按一定规格长度分批的,而在染织,处理及定性,则是连续进行的,整个生产过程要求进入布料必须连续进行。随着处理定型设备的引进运行速度也不断加快,一般要求50-60米/分。采用常规的手工缝纫接布方式,不仅劳动强度大,效率低,且常出故障,影响生产,为此我们采用了PLC微机对原接布机进行了改造,使其成为自动的接布控制方式。本文着重介绍这种控制方式的实现方法。
二、控制要求
该设备有主运行电机,具有正转和反转要求及调速运行功能。正转主要用于布匹间的导布功能。反转用于接布时调整,调速用于不同的生产效率及速度。缝纫电机在接布-时运行,并同时行走电机正向运行,配合完成缝制任务。缝制完毕,缝纫电机停止,行走电机反向运转,退回到原初始位置。此时压布棍落下,主运行电机启动,开始导布操作。在运行过程中动作之间的切换是依据行程开关及输入信号的状态来完成的。
三、方案选择和I/O端子分配
该系统有开关量输入11个,开关量输出8个,需要定时器3个。故可选用基本型可编程序控制器C20系列,该控制器特点是价格低,体积小。基本型有12点输入,8点输出,并具有内部定时器和计数器功能,完全满足该项控制的要求。主电机为调速控制方式,故选用变频器控制调速,其系统的结构图如图2所示。
对输出为电机驱动方式,均采用中间继电器隔离,以增强系统的可靠性和性能。输入由000号开始,输出由500开始。其输入输出端子分配表如表1所示。
输入(INPUT) 输出(OUTPUT)
端子号名称 端子号名称
0000自动启动按扭(PB1)0500缝纫电机运行(FRM)
0001光电检测取布(SW1)0501压布辊压下(SOL)
0002脚踏开关(PB2)0502主电机正转(MF)
0003压布辊按扭(PB3)0503主电机反转(MR)
0004压布辊状态(SW2)0504行走电机前进(XMF)
0005右极限位置(SW3)0505行走电机后退(XMR)
0006左极限位置(SW4)0506工作状态指示(WS)
0007电机后退按扭(PB4)0507报警指示(ES)
0008急停按扭(PB5)
0009缝纫电机寸动(PB6)
0010主电机反转手动(PB7)