南方某石化企业聚丙烯(三)装置生产能力20万吨/年,采用日本JPP工艺技术,其反应器采用某品牌的核料位计用以检测反应釜内的料位。但是,该料位仪表在实际的生产过程中出现了问题。

原有存在问题
第一反应器和第二反应器核料位计自2016年11月装置投产以来,当料位处于较高位置时料位计指示一直不准,工艺操作参考反应器搅拌器功率来控制反应器料位,因功率影响因素较多无法判断实际料位。
经过VEGA专家团队多次组织双方原因分析和技术交流,很快明确了反应器料位计高料位指示不准的原因。
主要原因:
聚丙烯(三)第一和第二反应器壁厚太厚(厚度为66mm)
正常工况时反应器内部的气相密度较大(36-58KG/M3)
采用外置钴-60放射源,原供货商没有合理地计算放射源活度
当反应器在高料位运行时,接收器处的射线非常微弱,不足以使接收器正常工作,故物位变化时,接收器无法分辨射线变化,不能正常地指示料位变化
次要原因:
由于采用硬杆式接收器,安装后,只有接收器的中段靠近反应器,而接收器的上段和下段远离反应器,致使接收器的上段和下段不能处在射线最强的位置,更弱化了接收效果。

原供货商采用的硬杆式接收器
工艺简介
聚丙烯(三)装置第一和第二反应器是两台卧式反应器;
聚丙烯(三)装置第一和第二反应器是两台卧式反应器,在压力30公斤和78°(约)气相丙烯和颗粒催化剂在搅拌器的混合下发生化学反应,生产出粉末状的聚丙烯,物料从第一反应器输送到第二反应器继续反应;
在反应器一般一半是粉末,一半是气相,在搅拌器的搅拌下粉末状呈不规则斜坡堆积。
改造方案
彻底解决该问题需将放射源由外置源改造为内置源,同时采用柔性接收器,保证接收器与反应器壁之间的距离一致,使接收器工作在最强的,且最线性的射线区域。为保证装置安全稳定运行,经与用户数次技术交流,技术方案基本确定。
方案采用1个内置源Cs-137放射源,3个接收器(高侧连续料位、底侧连续料位以及气相密度检测)组成,内置源开孔利用原反应器的开孔,不重新开孔。

(改造后的安装示意图)

(改造方案采用柔性接收器)
内置源采用SHLM插入式放射源,连续料位接收器采用FT32系列闪烁体料位计,检测器、变送器一体式,该连续料位计是柔性可适度弯曲以贴合设备外形,保证接收器与反应器壁之间的距离一致,使接收器工作在最强的,且最线性的射线区域,更好接收射线,使测量效果更线性。采用MT31一体式密度计实时对气相密度进行补偿。
SHLM放射源在关闭状态下
满足中国一级防护安全标准
调试要点
反应器内部的搅拌桨是旋转的,物料在反应器内部随着搅拌器的旋转会旋转的斜面如下图:

(物料在反应器内部随着搅拌器的旋转会旋转的斜面)
必须采用实物标定的方法,才能确保料位的测量准确。实物料标定时采用依次向反应器内加装0t、5t、10t、15t、20t、25t物料,开启搅拌,采集计数率,建立仪表4-20mA的线性输出。
改造后效果
聚丙烯(三)装置第一和第二反应器共2套核料位计改造后,自2019年11月投用以来,料位检测系统反应灵敏、测量准确可靠,为工艺操作提供值得信赖的测量数据;受到了工艺部门和仪表维护部门的广泛好评,为该石化企业的稳定生产和良好效益做出了贡献。








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